管路系统该系统由不同种类的油管和管接头组成。顺向分析法。顺向分析法是从发生故障的原因出发,参照液压功能,分析液压故障原因对液压故障的影响。此法对预防故障的发生十分有用,在故障处理上能争取主动。逆向分析法。该法是从液压故障的结果出发,按照液压功能联系,找出发生液压故障的原因。应急处理故障,这种方法行之有效。但它是一种被动的故障处理法。现实中,由于采煤机组工作在井下特定的环境中,且连续性生产,客观上不具备用仪器、仪表进行大规模检测、校验。因此只能利用自身的条件及工作经验,取得故障信息,再将这些信息同通过实践证明的数据相对比,查找出液压故障,进而将故障排除。
分析液压故障的常用数据,液压系统故障的主要原因:液压系统设计不完善;液压元件制造或材质上有缺点。安装调试不当或错误。运行条件差,维修不及时,管理不善。如散热差、油温高、水污染油、油质不能按规定取样化验等。)使用寿命限制。例如:密封件随时间而老化,压力弹簧随时间而疲劳,油泵随着使用而泄漏增加。真空表:正常范围:20一3(X)nun水银柱,当指示到35伍nm水银柱时,粗过滤芯已堵塞,需清洗或更换。换油或更换液压元件后。系统性能:开机从零到*大速度约8s停机从*大速度到零约妇启动机组:液压系统升压到*高压力,反复三次,,表明系统良好,表明系统已有局部泄漏,若平均时间超过,表明液压元件已有内部泄漏,应更换修理。手拉动伺服杆操作力f<70N,否则要检修。看液压油颜色。
稳定性计算对于受压细长杆件的设计,尽管对其进行强度计算是必要的,但是压杆的稳定性计算则成为设计的首要问题。杆1发生突然弯折是在所难免的,因此,杆l弯折造成重大事故的根本原因是件失稳而引发的。技术改造通过对杆1的受力分析,将平衡滑轮的安装位置移到了堆料架上,这样可使钢丝绳对立柱(杆AB)的拉力等于绞车的拉力。既满足了绞车提升的需要,也降低了钢丝绳对支架立柱的斜拉力,因而改善了杆1的受力状况。或者说,杆l已处在稳定性临界状态,而且杆1由于其自重已使其自身产生了一定的挠度,在这种状态下,代人数据后解得:改造后钢丝绳对支架立柱的拉力,其值等于纹车拉力Fl。显然,T为正值,也就是说杆1已变成了受拉杆件,可以看到,仅仅因为平衡滑轮的安装位置变化,而使支架系统的受力状态发生了根本改变,因此,杆系设计时受力分析计算非常重要。处理事故时根据实际情况将杆1换为似08xs无缝钢管。
改造结果改造后,杆件1由受压状态变成了受拉状态,从根本上解决了压杆不稳定问题,投运后堆料机支架牢固稳定,未再发生类似的故障。斗轮堆取料机在蒋庄矿使用已近9年,改造后事故率很低,在生产中起到了重大的作用。该机型目前在国内仅有三台在应用,其中一台也仿效进行了技术改造,使用效果较为理想。根据油泵、油管发出的不同声音判断该设备的运转状况。采煤机组能牵引,刚启动时,速度正常,但慢慢下降。查看:管接头无渗漏,压力表指示不稳定,先正常,后偏低;真空表指示先正常后偏高,达32Qm水银柱高,手摸油池,温度略高。慢速牵引时,听到轻微的嘶叫声。综合以上信息初步诊断为粗过滤芯通油性差,液压系统吸油不足。打开粗过滤器,发现滤芯上有一薄层粘性物质。更换粗滤芯后,再试牵引速度基本正常。同时,粗滤芯上有粘性物质,手摸液压油,粘感强,基本无滑感。