绞车被迫反转时,其系统的工作原理如下:此种情况勿需人工操纵换向阀工作,当采煤机向下运行时,带动绞车卷筒反转,此时油马达正转时的进油端变为排油端,原来的排油端变为进油端。系统中高压油的压力因马达排油而升高,使单向阀关闭,当油马达的排油压力端高于系统的压力时,在节流阀两端形成压差,利用此压差推动节流阀阀芯,接通高低压油路,油马达排出的油经节流阀后进入低压侧,并被马达吸入进油端形成闭式循环。由于泄漏等原因,油马达的进油端压力下降,此时减压阀在其弹簧的作用下,推动阀芯,接通油泵来油,补充系统的泄漏。绞车被迫反转时,绞车卷筒是在采煤机带动下旋转,因此绞车钢绳总是与采煤机的速度同步。绞车参数的计算与该绞车配套的采煤机是波兰KWB-3RDU采煤机,该采煤机重23t,工作面煤层段倾角30b,计算采煤机在波兰73型输送机上的下滑力。
一般情况计算的下滑力,必须小于或等于绞车*外层的拉力(安全力、缠绕力)即F下 此时油马达的进油端就变成了排油端,系统中高压侧的压力油因马达的排油单向阀的关闭而上升,当马达的排油压力高于主泵压力时,节流阀两端的压差推动节流阀阀芯,通过节流阀阀芯上的泄油槽接通了高低压回路,马达排出的油经过节流阀的泄油槽进入低压系统。造成绞车系统形成安全力矩的就是马达反转,节流阀阀芯泄油槽(节流口)起阻尼作用,给马达排液造成阻力,形成安全力。由于国产节流阀阀芯泄油槽短115mm,浅0155mm,使节流阀阀芯的泄油槽(节流口)阻尼作用增大,绞车安全力增大,造成采煤机向下牵引几乎无法工作,在这种情况下,将节流阀阀芯的泄油槽除按波兰节流阀阀芯泄油槽处理完以后,又将泄油槽增加了1/3。安装好之后,经过试车效果良好,测试安全力时发现安全力由1213t下降到11t,这样安全力下降了1113t,这对于绞车的实际工况是有益无害的,节流阀阀芯几何尺寸改进已后,降低了系统的安全力,这对改进系统发热,提高采煤机下行采煤的效率都是很有利的,通过两年来的使用,效果非常好。企业负盈不负亏的经营策略。国有资产的流失主要表现在企业长期亏损,其根本原因是企业负盈不负亏,问题没有从根本上真正得到解决,企业如果亏损了,谁也不负责任,不追究经营者的责任。