机械跳闸阀跳闸的处理方法是采取统一基准,都用相对值,并把V24的设定值重新整定为2050kPa.这样的重新整定保证了机组的正常运行,避免了由于类似原因而引起的机组跳闸。
由于液压系统存在内漏,液压油压长期运行在8500~9100kPa之间,达不到额定值10000kPa,使出现不明原因跳闸的机会大大增加,在抽汽工况下,由于多一个伺服马达工作,且抽汽阀的动作频率和幅度都高于其它阀门,油压的波动大大增加,所以较易出现不明原因跳闸。经过各种检测和试验,证明控制低压缸进汽流量的调节阀伺服马达存在较大的内漏,更换密封件后,解决了液压系统的内漏问题,液压油压在机组运行状态下恢复到额定值,减少了出现不明原因跳闸的机会。
经过上述处理,机组已能在抽汽和纯冷凝的工况下稳定运行,一年多来都未发生不明原因跳闸,说明我们的技术分析是正确的、处理是恰当的。消除机组经常跳闸的关键有三点:首先是把备用油泵的启动压力提高到7500kPa,使备用油泵有充足的建压时间,同时也能准确显示液压油压低报警;其次是把机械跳闸阀V24的设定值重新整定为2050kPa,使高压缸排汽压力的小波动不致引起V24动作;*后是消除了低压缸调节阀伺服马达的内漏,对跳闸油压起到稳定的作用,以上3点缺一不可。机组经过这些调整后,已能稳定、高效地运行。