器械压力扼制体系失误解析和解决
  • 技术应用
  • 2012-08-31 09:35
  • 来源:中国液压网
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  •   系统问题1、2号机投产至今,随着机组运行时间的增加,DEH系统的故障暴露得越来越突出。主要现象有:(1)系统油压低,两台泵同时运行仍维持不了油压;(2)系统泄漏量大,泵加卸载时间比异常;(3)蒸汽门打不开,油动机伺服阀内漏,*严重的一次同时有7台蒸汽门打不开;(4)油动机动作迟缓;(5)高压调节汽门运行波动频繁,阀杆和油动机杆连接件销折断、阀杆脱落,阀头脱落;(6)EH油泵振动大,油压波动,泵出口管断裂,EH油压低跳机。

      上述故障的原因有:EH油泵出力不够;EH油泵故障损坏;泵出口滤网脏污;溢流阀卡或调整弹簧特性失效、活塞间隙大;逆止阀卡或密封不严;安全阀卡或调整弹簧特性失效、活塞间隙大;油动机前滤网脏污;伺服阀卡或内漏;伺服阀信号有误或控制元件故障;油动机过度泄漏;跳闸脱扣阀内漏或一次安全油压低;跳闸电磁阀AST、OPC卡或不严;EH油温度高(大于60℃)等等。故障次数*多的是溢流阀、安全阀、伺服阀的卡涩及引起的管道、油泵振动,回油滤网脏污和冷油器断水造成的EH油温高导致泵出口油压低。

      原因分析经处理更换下来的各阀解体检查大多未发现异常,根据多年维护经验和油质化验数据,分析其*主要的原因是运行中的油质颗粒度超标,达不到美国SAE-2标准。

      运行中油质的酸值超标。油质酸性造成部件的加速腐蚀和磨损,产生更为严重的循环污染。酸值由磨损中来,并产生磨损。平圩两台机组EH油系统中和EH油酸度的漂白土滤芯投运后对EH油酸值控制收效甚微,且出现过滤芯破损,严重污染油质。油中含水是造成油质酸化的另一个重要因素。

      系统设计不完善。根据厂家说明书要求,EH油泵出口和油动机前滤网精度均为10m,而伺服阀前滤网精度为3m,造成伺服阀负担大,易卡涩。伺服阀滑阀配合间隙过大,是造成调节汽门晃动的直接原因。据了解国产伺服阀滑阀配合间隙比进口件大1~2倍,内漏加大。

      另一个污染源是检修过程中外界杂质的侵入得不到更为有效的控制。系统检修时防污染措施做得不够,更换部件过程中不能保持原部件的清洁等。系统运行时加油污染。加油工具及加油口不洁。管道固定支架松脱、焊口金属晶格改变、管壁冲刷变薄也是系统发生事故的重要方面。油质脏污,使系统油压不稳,油泵和管道振动,管子断裂,发生EH油压低跳机恶性事故。

      除了油质的原因外,EH系统故障的另一个重要因素是油箱温度高。EH油温高泵容积损失增大,出力降低;油温高粘度降低,油动机等部件内漏增加,影响泵的出力;EH油温升快,部件内部温度与外部温度差增大,因许多配合件大多材质不同,各自的膨胀系数不一样,易造成精密配合件的卡涩(EH油系统精密件的配合间隙大多在5丝之内),如伺服阀、溢流阀、安全阀等。

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